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煤灰在流化床热解过程中对硫迁移特性影响

所属分类:建筑论文 阅读次 时间:2019-10-09 11:29

本文摘要:[摘要]在小型鼓泡流化床装置上研究了煤灰对热解过程中硫迁移和转化特性的影响规律。实验结果表明:以小龙潭煤为原料的热解过程中,添加煤灰抑制了H2S和COS的析出,这主要归因于煤灰中的Fe2O3与煤气中的H2S和COS发生了固硫反应;高温下(700℃),煤灰显著促进了

  [摘要]在小型鼓泡流化床装置上研究了煤灰对热解过程中硫迁移和转化特性的影响规律。实验结果表明:以小龙潭煤为原料的热解过程中,添加煤灰抑制了H2S和COS的析出,这主要归因于煤灰中的Fe2O3与煤气中的H2S和COS发生了固硫反应;高温下(≥700℃),煤灰显著促进了SO2的析出,这是由于高温下煤气中的还原性气体与煤灰中的硫酸钙发生还原反应生成了大量的SO2;煤灰在低温阶段(≤700℃)促进了CH3SH的分解,从而减少了CH3SH的析出量;煤灰的存在通过削弱H2S和半焦的相互作用减少了有机硫的生成量,进而减少了半焦的有机硫含量。

  [关键词]煤热解,流化床,煤灰,硫迁移,分级转化,清洁燃烧

环境保护科学

  我国的能源结构是富煤、贫油和少气,并且在未来很长一段时间内仍然会保持这样的能源结构格局。直接燃烧是煤炭利用的主要方式,这一利用方式不仅没有有效利用煤中的富氢组分,而且带来了严重的污染[1]。

  基于此,国内外提出了煤热解燃烧分级转化工艺,煤先在热解炉上热解产生煤气、焦油和半焦,煤气和焦油经过净化加工可以实现高价值利用,从而实现热、电、油、气、化工产品的联产,极大提高了煤炭的利用价值。按照热解炉的炉型,热解燃烧分级转化技术可以分为流化床热解[2-3]、移动床热解[4-5]和下行床热解[6]3种。

  其中,流化床作为分级转化的热解反应器,具有循环灰和热解原料混合较好、温度分布均匀、热解强度高的优点,易于实现工业化应用。浙江大学开发的以流化床热解为基础的分级转化技术,目前已处于工业示范和工业推广阶段[7],其热解工艺最显著的特点是热解炉中分布有大量的煤灰和煤,而煤灰的存在会对煤的热解特性产生一定的影响。

  已有学者在固定床反应器中对煤灰的硫转化特性的影响规律开展了大量的研究[8-9],但对流化床热解过程中煤灰的影响规律尚不清楚。为此,本文首先利用马弗炉自制煤灰来模拟循环灰,以小龙潭(XLT-II型)褐煤为原料,在流化床反应器上研究了煤灰在流化床热解过程中对硫迁移和转化的影响规律,为以流化床热解为基础的分级转化技术的设计和运行提供指导。

  1实验部分

  1.1实验样品

  实验选取粒径为0.9~2.0mm的XLT-II煤为实验原料,其煤质分析和灰成分分析。煤灰的制取步骤如下:选取0~0.6mm的XLTII型煤在马弗炉上以10℃/min加热到900℃,并恒温6h,然后筛取粒径小于0.3mm的煤灰。

  1.2实验装置及方法

  该装置由流化床反应器本体、给气系统、螺旋给料机、旋风分离器、焦油冷凝捕集装置和煤气收集等组成。流化床反应管是由310S耐高温不锈钢管组成,炉体内径30mm,炉高为70cm。炉体采用电热丝和硅碳棒加热,最高可以加热到950℃,炉体通过硅铝酸棉来保温。反应管上布置了3个温度监测口(T2、T3、T4)和3个压力监测口(P1、P2、P3),通过K型热电偶和压力变送器来实时监控反应器的温度和压力。反应过程中流化床反应管不同位置的温度没有明显区别,密相区、稀相区和给煤段的温差在20℃以内。

  预热段也是由310S耐高温不锈钢管组成,内径30mm,长度为2.2m。预热段主要是用来加热通入流化床的气体,避免了由于通入大量流化气体而降低流化床反应管的温度。热解实验通过螺旋给料机来实现批量给煤,给料器外围伴有循环冷却水冷却,以避免煤在给料口热解、黏结,每次给煤20g。

  试验选用190g石英砂(粒径为0~0.25mm)作为流化介质,由顶端的料斗加入。高纯氮气作为流化床的流化气体,气体的流量采用质量流量计来调节。旋风分离器用于分离少量的半焦、石英砂和灰分,实验中将分离器加热到400~600℃以避免焦油在此冷凝。焦油的收集通过冷却和过滤来收集,将2个并联的石英蛇形管置于-40℃低温水浴锅(高温煤气的冷却速率在537℃/s以上),然后再通过2个汽油滤清器和3个玻璃纤维滤筒。

  经观察,经过焦油捕集装置的煤气呈无色,表明此装置可以较好地收集焦油,并且不会导致较大的压力损失。热解气体用铝箔气袋全部收集。流化床热解的流化风量和热解时间确定的依据如下:临界流化风量为2.5L/min,流化床添加的煤灰密度很小,很容易被气体携带出流化床,因此在保证流化状态的条件下尽可能选取较小的流量,以避免将煤灰大量携带出流化床。基于此,本文选用的流化风量为3L/min。

  热解反应主要集中在前2min内进行,6min后基本无热解气体的析出,表明6min内已完全热解,因此流化床实验的热解时间均采用6min。流化床热解实验操作流程如下:1)实验开始前,首先检查装置系统的密封性,具体检查方法是关闭装置的阀门,向流化床通入一定量的N2,使系统的压力维持在30kPa,观察压力是否出现明显的变化,若压力下降,则用肥皂水检查法兰处,重新安装,待密封良好,打开冷却水并连接焦油冷凝装置和气体收集装置;2)称取190g粒径为0~0.25mm的石英砂从顶端的料斗加入,然后设置程序升温,待温度到达设定温度后,称取20g煤,放置于螺旋给料机的料斗内,同时称取一定数量的煤灰,从顶端的料斗加入,并将N2的流量调至3L/min,准备开始正式实验。

  3)启动螺旋给煤机开始实验,焦油经冷阱和过滤装置捕集,不可凝的煤气用气袋收集,部分煤灰被吹扫到旋分分离器和焦油收集装置中,热解时间为6min;4)待实验结束,将流化床反应管的物料放入底端的料斗,并将料斗密封在空气中冷却到室温,通过筛分法分离半焦;5)焦油收集装置和整个管路用丙酮充分清洗,洗液过滤后的滤液称重后保存,以备测定焦油中的硫含量。

  1.3热解产物的收集以及分析测试

  煤气的体积采用N2示踪法来计算。由于热解中产生或消耗的N2量与载气中的N2相比可以忽略不计,可以近似认为煤气中的N2全部来自于载气。

  2实验结果与分析

  2.1热解煤气中含硫组分生成特性

  在氮气气氛下,在不同热解温度下,硫的质量守恒可达到92.29%~101.68%。实验误差的来源主要有以下几方面:1)热解过程中,半焦会黏结在反应器的壁上,使得半焦未能完全收集;2)一些微量的含硫气体,如C2H5SH等,在本文中没有分析;3)气体、焦油和半焦硫含量的分析过程中存在误差。

  原煤热解过程中,随热解温度的升高,H2S的析出率先升高后趋于稳定;当热解温度增加至700℃时,H2S的产率不再随热解温度的升高而发生明显的变化,这主要归因于高温下煤中碱性矿物质的固硫作用;添加煤灰抑制了H2S的析出,例如700℃时,H2S的析出率由原煤的39.61%降低到了添加煤灰的25.28%;煤灰中的固硫物质,主要是Fe2O3,会与煤气中的H2S反应生成FeSx滞留在灰中,从而抑制了煤气中H2S的析出[10-11],虽然煤气中的H2与煤灰的硫酸钙的还原反应可以产生一定数量的H2S[12-13],但其产生的H2S量小于煤灰中固硫物质的固硫量。另外,煤灰对H2S析出的抑制程度与温度有关,600℃及以上高温下煤灰对H2S的抑制效果强于500℃。

  在热解过程中,COS来源于CO同黄铁矿分解形成的单质硫的反应、有机硫的分解、H2S同CO或CO2的二次反应[14]。COS析出率随热解温度的升高先增加而后维持在一个稳定值,当热解温度达到700℃时,COS的析出率不再随温度的升高而增加;煤灰的添加抑制了COS的析出,但是这种抑制效果在600℃以下很微弱,随着温度的升高,抑制效果变得比较明显;800℃时,COS的析出率由原煤的3.44%急剧降低到了添加煤灰的1.80%,煤灰主要是通过抑制H2S的析出进而减少了COS的生成量。

  热解过程中CH3SH的析出主要来自于有机硫的分解。600℃以下,CH3SH的逸出总量维持在一个稳定值,随温度的进一步升高,CH3SH的产率急剧下降;800℃时,CH3SH析出率只有0.86%,远低于600℃时的释放量(6.71%),说明温度的升高极大促进了CH3SH的分解;添加煤灰热解时CH3SH的析出量低于原煤热解,这是由于添加煤灰促进了CH3SH的分解,进而降低了CH3SH的析出。陈皓侃的研究中也发现原煤热解过程中CH3SH的析出量小于脱灰煤热解,表明煤中内在矿物质可以促进CH3SH的分解[15]。

  内在矿物质与煤灰具有一定的相似性质,因而它们对CH3SH影响规律类似。原煤热解过程中无SO2的析出;添加煤灰时SO2的析出特性与热解温度密切相关,低温下(低于600℃),只有少量的SO2逸出,然而在高温下,SO2的析出量急剧增加,800℃时SO2的析出率达到了9.32%,接近于此温度下原煤热解中H2S逸出量(40.71%)的1/4。H2、CO、CH4可以与硫酸钙发生还原反应,生成SO2。

  2.2热解焦油的硫含量

  低温下,煤灰的添加降低了焦油中的含硫量。已有文献表明,煤灰中金属氧化物,如Fe2O3,可对焦油中有机硫的分解起到催化作用,进而降低了焦油中的硫含量[17];另外,煤灰还可以结合焦油硫形成所需要的含硫基团,阻碍了焦油中有机硫的生成,从而降低了焦油的硫含量。然而,800℃时焦油的含硫量由原煤的1.13%急剧增加到添加煤灰时的5.51%。

  推测原因为此温度下大量的热解灰被携带到焦油收集装置中,这部分热解灰会吸附一部分煤气中的H2S,在丙酮洗涤焦油捕集装置的过程中,有部分吸附的H2S和热解灰中的硫被溶解在丙酮洗液中,从而导致测得的焦油含硫量明显升高。

  3结论与建议

  1)以小龙潭煤为原料的热解过程中,添加煤灰抑制了H2S和COS的析出,但在700℃以上明显促进了SO2的析出。

  2)添加煤灰可以通过抑制H2S和半焦的相互作用进而减少有机硫生成的概率,加剧有机硫的脱除。

  3)流化床热解过程中,低温阶段升高热解温度有利于硫的析出,随着热解温度进一步升高,硫的析出率未呈现明显增加的趋势。为保证热解过程中硫的较高析出率,工业运行中热解温度应保持在600℃以上。

  4)煤灰的存在降低了煤气和焦油的硫含量,但会增加半焦硫含量。因此以低硫含量的煤气和焦油为目标时,以煤灰为热载体表现出了一定的优势。而以燃烧过程中二氧化硫脱除为目标时,煤灰表现出了不利的因素。建议选取低硫含量的煤灰或石英砂等流化介质作为热载体。

  [参考文献]

  [1]秦思达.基于WRF-CMAQ模式的抚顺市大气污染数值模拟研究[J].环境保护科学,2008(3):80-84.QINSida.NumericalsimulationstudyofPM2.5pollutioninFushuncitybasedontheWRF-CMAQmodel[J].EnvironmentalProtectionScience,2008(3):80-84.

  [2]FANGM,LUOZ,LIX,etal.Amulti-productcogenerationsystemusingcombinedcoalgasificationandcombustion[J].Energy,1998,23(3):203-212.

  [3]王勤辉,骆仲泱,方梦祥,等.12兆瓦热电气多联产装置的开发[J].燃料化学学报,2002,30(2):141-146.WANGQinhui,LUOZhongyang,FANGMengxiang,etal.Developmentofa12MWmulti-generationofgas,steamandpower[J].JournalofFuelChemistryandTechnology,2002,30(2):141-146.

  [4]曲旋.CFB燃烧/煤热解多联产工艺过程的基础研究与中试开发[D].太原:中国科学院研究生院,2010:91-112.

  环境方向刊物推荐:《环境保护科学》Environmental Protection Science(双月刊)1975年创刊,以反映环保科技领域的热点问题为宗旨,内容涉及环境科学各个领域,主要刊登环境科学领域的新成果、新技术、新方法,环境管理的新理论、环境科学发展的新动向等方面的学术论文。读者对象为从事环境保护工作的管理、科研、工程技术人员、大专院校环境科学及相关专业师生及有关专家学者。

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